繼“能源在線管理系統”技術獲淄博市重大節能成果之后,山東新華制藥股份有限公司又一重要節能工程分段降溫工程近日應用成功,成效明顯。
在目前世界最大的咖啡因生產區新華制藥105車間,負責節能的車間工作人員告訴記者,在生產過程中,每天都有大量物料需要降溫,特別是物料的結晶過程更是如此,需要從六七十度降溫到二十五度以下。以前采用向反應罐夾層中通入15度左右的低溫水降溫,而低溫水的成本很高,去年每噸超過了1.6元。相對于低溫水,循環水成本較低,每噸只有幾毛錢,但水溫較高,達不到車間降溫要求。于是公司技術人員開動腦筋,把整個降溫過程分成了兩個階段,前一階段,先用成本較低的循環水降溫,待物料降到一定溫度后,后一階段,再切換成成本較高的低溫水降溫。這樣一來,雖然循環水用量多了,但低溫水用量少了,兩相算起來,整個降溫過程所用的能源成本大大降低了。工作人員給記者算了一筆賬,目前車間全部34個結晶反應罐都采用了分段降溫的方法,每小時多用循環水200噸,但低溫水用量卻減少了120噸,兩者相抵后,每個月的節約價值達到近10萬元。